改造后,對兩臺離心風機進行性能評價試驗,包括全負荷風機數據試驗、改造前后數據試驗和風機較大出力試驗數據,如下所示。(1)滿負荷風機數據試驗:鍋爐滿負荷運行時,爐內氧含量維持在2.5%,爐內負壓維持在0-50pa,鍋爐穩(wěn)定運行2小時后,現(xiàn)場測量兩臺引風機數據。滿足機組滿負荷要求。風機滿負荷數據見表2。
(2)改造前后數據試驗:風機改造后,鍋爐正常運行1小時,運行參數穩(wěn)定。采集風機的數據,9-16離心風機,并與改造前的數據進行比較。鍋爐滿負荷時,兩臺引風機電流降低48A。
(3)離心風機較大出力試驗:冷態(tài)下,風機擋板開度為80%時,風機電流達到設計值。A風機入口擋板開啟80%時,風機電流為146A,B風機入口擋板開啟80%時,風機電流為145.6A,6-41離心風機,滿足設計要求。
結論
(1)與改造前后引風機試驗數據相比,A風機效率提高17.2%,B風機效率提高13.8%。正常運行時,風機進口擋板開度為50%~55%,風機電流95~100A,滿足機組滿負荷運行要求。
(2)改造后離心風機電耗降低26384 kWh,增壓風機電耗降低52159 kWh,合計77543 kWh,輔助電耗降低0.5%。
(3)改造后,取消風機冷卻水,風機軸承高溫度為55C,滿足設計要求。通過排除冷卻水,每年可節(jié)約約5萬噸水。
(4)通過離心風機性能試驗報告和實際運行,引風機改造能滿足運行要求,節(jié)電效果明顯。
通過對離心風機不同方案的改進,得出如下結論:向內延長斜槽風機葉輪的短葉片,可以有效地減小風機所需的扭矩,提高風機在設計條件下的效率;延長斜槽風機葉輪的長葉片和短葉片,可以提高風機的效率。外擴可以明顯提高風機的總壓,但隨著總壓的增大,風機所需的扭矩也隨之增大。因此,風扇的效率幾乎不變。減小斜槽離心風機樣機蝸殼與葉輪的間隙,不僅可以提高風機的總壓,而且可以降低風機所需的扭矩,提率2.1%。通過對離心風機樣機內部流動的分析,南通離心風機,提出了三種不同的改進方案,每種方案都提高了風機的一定性能參數。
風機短葉片向內加長,提高風機效率;風機旋轉直徑增大,風機總壓增大;蝸殼舌與風機葉輪間隙適當減小,風機總壓和效率提高。證實了。但離心風機仍采用復雜的曲面葉片結構,這不會改善風機加工工藝的復雜故障,每一個改進方案都不能改善風機葉片通道內的流動特性,使風機的總壓力值達到5000pa以上,且沖擊力較大。提高風扇的效率。如果只重新設計風機的葉輪結構,東營離心風機,必然會導致葉輪與風機蝸殼結構不匹配,導致風機性能急劇下降。因此,本文采用現(xiàn)代風機設計理論,以全壓5000pa、轉速2900rmp、離心風機的風量1300hm/3為設計目標,對風機進行了重新設計,以滿足合作公司的性能要求,提高風機的整體性能。在設計中,主要介紹了風機葉輪、蝸殼和集熱器結構參數的選擇方法,介紹了葉片結構的選擇。
風機作為各行各業(yè)的配套產品,廣泛應用于地鐵通風、礦冶通風、樓宇換氣通風,空調設備等。然而,風機作為工業(yè)生產中主要的能源消耗設備及噪聲來源之一,其科技含量的提升和加工制造工藝的與優(yōu)化對節(jié)約資源和環(huán)境保護有著重要的意義。據統(tǒng)計,風機的電能消耗約占發(fā)電量的8~10%,因此提高風機的效率和運行效率是十分必要的。
離心風機廣泛應用于鋼鐵、水泥、化工等特種行業(yè)。其結構特點是葉輪的寬徑比小、內外徑比小、由長短葉片間隔且均勻分布,性能特點是壓力系數高、流量系數小,因此通常應用于高壓小流量的場合,但由于葉輪葉道較長,導致其內部流動損失較大,通常效率較低。并且由于其葉片結構復雜,加工困難,加工成本較高,經濟效益差,所以很多風機企業(yè)放棄了批量生產的計劃,甚至不生產,造成了市場貨源短缺,因此進一步的研究如何提高離心風機效率,改善其加工工藝具有十分重要的意義。針對離心風機機存在的以上問題,提出了“XQ斜槽式離心風機流場關鍵部件改進設計研究”的課題。本課題與某風機企業(yè)合作,對此型號風機結構進行改進設計,提高其性能。該課題的成功進行不僅會提高風機的效率,降低能源消耗,還會將風機的科學設計理念帶入企業(yè),改善現(xiàn)在中、小、微風機企業(yè)粗放型生產的現(xiàn)狀。
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